TRAVAIL DE RECHERCHE PRESENTE DANS LE CADRE DU COURS PROJECT 336-490 D
AU PROFESSEUR PIERRE J. JUTRAS PAR
DENIS MILLETTE
COLLEGE MACDONALD DE L'UNIVERSITE MCGILL Le 24 MARS 1982
ABSTRACT
A pneumatic m1x1mg system for semi-liquid manure has been studied in a cir-cular reservoir of 7,3m (24') high by 6,1m (20') in diameter. Five diffe-rent· types of nozzles have been studied. The combinations of some nozzles have also been studied. A 20 cubic meters per minute (750 cubic feet per minute) compressor has been used to deliver air to the nozzles.
From these experimentations in semi-liquid manures of about 12,8% dry matter, it has been demonstrated that mixing of this type of manure with such a system was possible without any dilution at all. Only two of the five types of nozzles have been retained. Those best nozzle shapes are equiped with a rocking vertical door.
A nozzle of that shape can mix, by itself, a 6,1m (20') diameter tank in less than three hours. A discharge of 10 cubic meters per minute (350 cubic feet per minute) gave.maximum mixing with minimum splashing.
The results presented have been obtained from a manure mass, stored for approximately one month:
LISTE DES FIGURES i i i RESUME lV ABSTRACT V REMERCIEMENTS Vl NOTATIONS V ll INTRODUCTION 1
1.0 REVUE DE LITTERATURE TECHNOLOGIQUE 2 2.0 THEORIE FONDAMENTALE DES FUt1IERS DE BOVINS 6
2.1 Principe de segregation 6
2.2 Classification des fumiers 6 2.3 Liti~re et consistance du fumier
2.4 Dilution des fumiers
7 8 2. 5 Effets agronomi ques et type d • entreposage 10
3.0 BUT ET OBJECTIFS DU PROJET
4.0 SYSTEME DE BRASSAGE DES FUMIERS AVEC DE L1
AIR COMPRIME 5.0 MATERIEL ET METHODE
5.1 Procedure experimentale generale 5.2 Procedure experimentale detaillee
5.2.1 Fumier #1 5.2.2 Fumier #2
6.0 RESULTATS
&
DISCUSSION 7.0 EXEMPLE D1APPLICATION REELLE 7.1 Dimensions du reservoir 7.2 Agencement des buses 7.3 Procedure de brassage 13 15 15 15 17 17 21 23 36 36 38 40
TABLEAU 2.1 TABLEAU 2.2 TABLEAU 6.1 TABLEAU 7.1 TABLEAU 8.1 TABLEAU 8.7 LISTE DES TABLEAUX
Classification des fumiers selon la teneur en eau et en matieres seches
Teneur en eau des fumiers apres dilution
Efficacite des buses
Caracteristiques du troupeau pilote
Bilan economique d•une regie liquide des fumi ers
Bilan economique d•une regie semi-liquide des fumiers 7 9 28 37 42 44
FIGURE 1.1 FIGURE 1.2 FIGURE 2.1 FIGURE 2.2 FIGURE 4.1 FIGURE 5.1 FIGURE 5.2 FIGURE 5.3 FIGURE 6.1 FIGURE 6.2 FIGURE 6.3 FIGURE 7.1
Agitation pneumatique des lisiers
Buse
a gro
sses bulles ··non-clog·· Segregation des fumiers de bovinsChangement du taux de matieres seches du fumier par 1 •addition de pail le consideree
a
90% de M.S.Systeme de brassaqe des fumiers avec de 1 •air comprime
Ferme Real
&
Rejean Bessette, St-Athanas d1Iberville
Endroits de sondage
Debitmetre de la compagnie Western L.T.D.
Syst~me de brassage en fonctionnement
Profil de pre-homogeneisation
Debits d1air requis pour chaque buse
Disposition des buses dans une fosse de 21~ 4m (7o• a··) 0 3 4 6 8 14 15 19 21 26 33 34 39
RESUME:
Un systeme d1
agitation pneumatique des fumiers semi-liquides fut etudie dans une fosse experimentale de 7,3m (241
) de hauteur par 6,1 (20
1 ) de
diametre. Cinq types differents de buses furent experimentes separement d1
une part ou combines d1
autre part
a
raison de deux busesa
la fois. Un compresseur d'une capacite maximale de 20 metres cube par minute (750 pieds cube par minute) alimentait les buses etudiees.Des essais dans des fumiers semi-liquides d'environ 12,8% de matieres seches
demontrerent qu'il etait effectivement possible d'homogeneiser de tels fumiers
avec de 1 'air comprime sans qu'il n'y ait eu aucune dilution prealable. Des
cinq modeles de buses etudies, deux furent retenus soit ceux avec une porte
verticale basculante.
De f o rme s i m i 1 a i re , c e s bus e s p e u vent b r a s s er ,
a
e 11 e se u 1 e s u n res er v o i rat-teignant les 6,1m (20') de diametre en moins de trois heures. Un debit d'air
de 10 metres cubes par minute (350 pieds cubes par minute) par buse maximisait 1 'homogeneisation tout en limitant les eclaboussements.
Les resultats de cette etude furent obtenus
a
partir de fumiers entreposesABSTRACT
A pneumatic m1x1mg system for semi-liquid manure has been studied in a cir-cular reservoir of 7,3m (24') high by 6,1m (20') in diameter. Five diffe-rent· types of nozzles have been studied. The combinations of some nozzles have also been studied. A 20 cubic meters per minute (750 cubic feet per minute) compressor has been used to deliver air to the nozzles.
From these experimentations in semi-liquid manures of about 12,8% dry matter, it has been demonstrated that mixing of this type of manure with such a system was possible without any dilution at all. Only two of the· five types of nozzles have been retained. Those best nozzle shapes are equiped with a rocking vertical door.
A nozzle of that shape can mix, by itself, a 6,lm (20') diameter tank in less than three hours. A discharge of 10 cubic meters per minute (350 cubic feet per minute) gave
1maximum mixing with minimum splashing.
The results presented have been obtained from a manure mass, stored for approximately one month.
L'auteur aimerait remercier tout specialement Dr. Roger Theriault, d' Agricul-ture Canada, ainsi que la firme d'ingenieurs consultants en agriculAgricul-ture, Urgel Delisle
&
Associes, et plus particulierement M. Denis Ferland, ing.&
agr., qui lui permirent d'utiliser les resultats du present projet de recherche pour fins academiques. Notons que ce projet de recherche fut entierement finance par Agriculture Canada. La firme Urgel Delisle&
Associes realisa le projet de recherche au cours de 1 'ete 1981.La collaboration de Machineries Iberville Ltee fut de tres grande utilite pour la construction du materiel technique tels que buses et adaptations particulieres du silo. J'aimerais remercier tout specialement M. Georges H. Bessette de cette meme compagnie qui nous fit profiter de ses connaissan-ces enrichissantes dans le domaine.
Le personnel de la Ferme Real
&
Rejean Bessette contribua au succes de ce projet. Leur devouement facilita la realisation d'un tel projet.Un remerciement tout special est adresse au personnel enseignant du College Macdonald et tout specialement
a M. Pierre J. Jutras et D
r. Robert S. Brough-ton qui furent les conseilles academiques de ce projet de recherche.Finalement, 1 'auteur aimerait remercier toutes les personnes qui contribuerent de pres ou de loin
a
la realisation de ce projet .CRF .
=
Facteur d'amortissement du capital n,1n = nombre d'annees
i
=
taux d'interet annuelMCM
=
M~tres cubes par minuteM.S. = Matieres seches
PCM
=
Pieds cubes par minutP.-INTRODUCTION
La modernisation des entreprises d'elevage de bovins apporta des modifications aux proprietes physiques du fumier produit par de telles exploitations. L'a-venement des evacuateurs souterrains permit aux agriculteurs de reduire consi-derablement la quantite de litere ajoutee au fumier. La tendence des agricul-teurs a alimenter le betail avec del 'ensilage de mais ou de foin a aussi con-tribue a la diminution de la consistance du fumier. Finalement, parce que l '-on tend a entreposer ces fumiers dans des aires d'entreposage etanches, la con-servation des urines et l 'apport des eaux des precipitations contribueront a la dilution du fumier.
Le fumier aura alors une consistance semi-liquide (10-20% M.S.) ou semi-solide (20-30% M.S. ). A cause des problemes de segregation rencontres lors du stocka-ge de ce fumier dans des aires d'entreposage etanches et de sa cbnsistance re-sultante, il ~·avere tres diffi cile de manutentionner un tel fumier avec les equipements conventionnels utilises dans le cas de fumiers liquides ou solides.
Trois techniques peuvent etre envisagees pour manutentionner de tels fumiers. La premiere consiste a diluer le fumier avec une quantite d_'eau pouvant atteindre 10% du volume produit et
a
affectuer un brassaqe avec differentespom-pes propulsives offertes sur le marche. Dans la seconde technique, on manu-tentionne le fumier tel qu'il est apres segregation, c'est-a-dire qu'on re-prend la partie liquide d'une part et la partie solide d'autre part. La troisieme alternative, laquelle fut envisagee dans le present projet de re-cherche, consiste a homogeneiser le fumier avec de 1 'air comprime sans qu'il n'y ait eu aucune dilution prealable. Le melange homogene semi-liquide (20-30% M.S.) est alors repris avec les equipements appropries.
1.0 REVUE DE LITTERATURE TECHNOLOGIQUE
Diff~t ents types d'agitateurs sont actuellement offerts sur le march~. La vis d'Archimede, inser~e verticalement dans le r~servoir, permet
d'homog~n~iset des fumiers liquides (0-10% M.S.). Parce que son rayon d'action est relativement lin1it~, elle n'est pas couramment utilis~e pour homog~n~i set l es fumiers.
Les agitateurs propulseurs, consistant en une h~lice propulsive fixee soit au mur ou au fond du reservoir, permettent d'homogen~iser des fu-miers liquides ne pouvant depasser les 10% M.S. Cependant, ces agita-teurs requierent de 45
a
52 kW (60a
70 hp) pour agiter adequatement les fumiers.Un cultivateur de France, utilis~ les agitateurs recirculateurs pour ho-mogeneiser le fumier de ses bovins laitiers auquel il ajoutait un kilo-gramme de paille hachee par jour et par vache (Scherhag, 1976). Ce prin-cipe d'agitation consiste
a
reprendre la partie liquide du fumier segre-gationne eta
l 'incorporera
l 'epaisse croOte solide accumulee en surfa-ce.La compagnie J. Houle
&
Fils Inc., de la province de Quebec, utilise son systeme agi-pompe pour homogeneiser les fumiers dilu~s provenants d'ex-ploitations de bovins laitiers (Anon., 1981 a). Un contre-couteau fut ajoutea
l'hel ice de l'Jgitateur recirculateur-propulseur anterieurement utilis~ pour homogen~iser les fumiers liquides de pores.Cependant, selon Larouche et Fortier (1982), les systemes enum~res n'attei-gnent leur efficacite maximale que dans des fumiers liquides (90% et
plus d'eau). Partant avec un fumier originalement
a 88%
d'eau, le culti-vateur auraa ajouter une quan
tite d'eau equivalentea 50
% du volume du fumier produit pour le rendrea
92% d'eau. Un volume supplementaire aura donea
etre entrepose et repris.La compagnie Harvestore d'Angleterre fabrique un syst~me pneumatique d'agitation des fumiers (Blommer, 1980). Le compresseur de 2,2 kW
(3 hp) ejecte Jans un reseau de tuyaux repartis au fond de la cuve, des bulles d'air comprimees. Chaque tuyau re~oit alternativement de l 'air au rythme de quatre minutes
a
la fois. Deux sequences de bras-sage par jour maintiennent le fumier dans un etat homogene.Figure 1.1. Agitation pneumatique des lisiers (Gracey, 1980)
Le Minist~re de 1 'Agriculture, des Pecheries et de l 'Alimentation du Quebec, voulant faciliter la reprise des fumiers liquides de pores et de bovins (0-10% M.S.), installa une dizaine de systemes d'agitation pneumatique dans des reservoirs etanches (Fortier, 1979). Ces agita-teurs consistent en un reseau de tuyaux de 19mm (3/4"") 0 repartis uni-formement au fond du silo. Un compresseur de 5,5
a
18,6 kW (7.5a
25 rp) fournit 1 'air comprimea
une pression moyenne de 2,1 bars (30 psi) aux differentes buses localisees au fond du reservoir.Cette revue de litterature fournit tres. peu d'information relative au design des buses. L'une des buses utilisees ne consistait qu'en un tuyau de 19mm (3/4"")
0
oriente paral lelement au fond du plancher du reservoir, sans aucun mecanisme pour en eviter le blocage (Fortier 1979).Un autre modlele de buse,
a
grosse bulle, possede un mecanisme anti-blocage (Metcalp et Eddy Inc., 1972). Il est illustrea
la figure 1.2.(b)
Figure 1.2. Buse
a
grosses bulles ··non-clog··L'application d'une pression d'air dans le tuyau produit une poussee ver-ticale sur le plateau superieur. Celui-ci monte et l'air s'echappe en passant entre la plaque inferieure et superieure. Lorsque la pression d'air est retiree, la plaque superieure retombe
a
sa position originale,fermant ainsi l 'extremite du tuyau.
Ces deux types de buses ne furent utilises que dans des fumiers ou boues liquides ayant au maximum 10% de M.S.
Le College d'Agriculture et d'Horticulture de Greenmount en Irlande du Nord, a realise une etude comparative pour evaluer les principaux sys-temes d'agitation des lisiers (0-10% M.S.), (Anon., 1980). De cette etude et de d'autres informations recueillies , il en resulte que les systemes pneumatiques sont ceux qui requierent le moins de main-d'o eu-vre et d'energie pour obtenir un degre donne d'homogeneisation.
erne si aucun des agitateurs etudies ne fut utilise pour brasser des fumiers semi-liquides (10-20% M.S.) et sachant qu 'une pompe n1
atteint son efficacite maximale que dans des fumiers liquides (0-10% M.S.) on en deduit que les systemes pneumatiques se pretent le mieux
a 1
'homo-geneisation des fumiers semi-liquides.2.0 THEORIE FONDAMENTALE DES FUMIERS DE BOVINS
2.1 Principe de segregation:
Le fumier de bovins est compose d'un melange d'urine et de feces
avec possiblement une addition de residus d'aliments ou de litiere.
Lorsqu'il est entrepose dans un reservoir etanche, hors-terre,
du-rant une periode d'environ deux cents jours, ce fumier aura tendan-ce
a
se segregationner. Une croOte solide sera alors formee ensur-face (fig. 2.1.).
CroDte
Liquide
Solide
Figure 2.1. Segregation des fumiers de bovins (Gracey, 1980)
2.2 Classification des fumiers:
La classification des fumiers s'effectue selon la teneur en eau et
en matieres seches en fonction du poids. La classification
CLASSIFICATION DES FUMIERS
SELON LA TENEUR EN EAU
ET EN MATIERES SECHES (WELLER et al., 1977)
TENEUR LIQUIDE TENEUR EN MATIERES SECHES TYPE DE FUMIER
90 80 70
a
a
a
a
100% 0a
10% liquide 90 % 10a
20% semi-liquide 80 % 20a
30% semi-solide .70 % 30a
solideCette description s'avere tres generale et ne donne aucune
informa-tion relative au type d'exploitation d'oO provient le fumier, ses
caracteristiques physiques de meme que certains moyens d'entreposa-ge et de manutention pouvant se preter
a
une telle categorie de fu-mier. Un tableau, presente en annexe A, fournit ces renseignements supplementaires.2.3 Litiere et consistance du fumier:
Parce que l'addition de l itiere au fumier modi fie sa consistance ori-ginale, des chercheurs ont developpe des courbes reliant le % de matie-res seches
a
la consistance originale du fumier et--
a
la quantite de litiere ajoutee (fig. 2.2.).~ 18% Q) 14% \Q) I s... 10% s... 6~o \Q) I -o Q) u c. 1'0 4-> (./') (./') c 0 u 27
kg de liti~re/100 kg de fumier produit
Figure 2.2. Changement du taux de matieres s~ches du fumier par 11
addition de paille consideree
a
90% de M.S.(Tai-ganides, 1977).
Dan le cadre du present projet de recherche, le fumier etudie pro-vient d1une install
ation de bovins laitiers attachees. De 1
a
1,5kg de paille par vache par jour est ajoute au fumier. Ceci corres
-pond
a
une addition quotidienne de 3,1a
4,7 kg de litiere par 100 kg de fumier produit. Le fumier de bovins, d1une consistance
ori-ginale de 13% M.S., passera done
a une consistance
semi-liquide variant de 15a
17% M.S.2.4 Dilution des fumiers:
Le fumier de bovins peut se transporter sous forme liquide lorsque
sa teneur en eau depasse les 90%. Alors, le fumier semi-liquide ou pateux de 88% d1
humidite devra etre dilue pour etre manutentionne sous forme liquide. Le tableau (2.2J fourni les quantites d1
eau necessaires pour amener le fumier
a
une teneur en eau desiree.TABLEAU 2.2. Teneur en eau des fumiers apres dilution (Larouche et Fortier, 1982) .
DEGRE DE TENEUR INITIALE EN EAU
DILUTION fumier + eau 70% 75% 80% 85% 88% 1 + 1/4 76% 80% 84% 88% 90% 1 + 1/2 80% 83% 87% 90% 92% 1 + 3/4 83% 86% 89% 92% 93% 1 + 1 85% 88% 90% 93% 94% 1 + 1 1/2 88% 90% 92% 94% 95% 1 + 2 90% 92% 93% 95% 96% 1 + 2 1/2 92% 93% 94% 96% 96.5% 1 + 3 93% 94% 95% 96.5% 97% 1 + 4 94% 95% 96% 97% 97.6%
2.5 Effets agronomiques et type d•entreposage:
Au cours de la periode d•entreposage, la valeur fertilisante des fumiers peut en etre considerablement reduite selon le type d'en-treposage utilise. Dans cette analyse agronomique, les principaux elements pris-en consideration sont 1 •azote (N), le phosphore (P)
et le potassium (K).
Si le fumier est entrepose dans une fosse etanche, les pertes de potassium (K) et de phosphore (P) sont peu importantes. Dans le cas contraire, 58% du phosphore (P) et 97% du potassium (K) peu-vent etre lessives (Anon. 1976). L•azote (N) peut egalement etre perdu par lessivage; Salter et Schollenberq~r (1938 ) ant obser-ve des pertes allant jusqu•a 50% de cette fa~on.
Mais meme dans des structures etanches, on observe d•importantes pertes d•azote (N) a cause de sa volatilisation. Taiganides (1977)
decrit ces differentes transformations que peut subir 1 'azote lors de l 1entreposage. L•azote organique est d•abord degrade sans
l'in-tervention de l •oxygene:
heterotrophes
azote organique ---~ NH3 NH+ + OH 4 ( Eq. 2. 1)
Cette transformation a la fois biologique et chimique peut entrainer une augmentation du ph du fumier entrepose. Advenant que la concen-tration des ions amonium (NH;) atteigne un niveau assez eleve et ce, dans un milieu basique, une quantite importante del •ammoniaque sera volatilisee.
+
A partir du moment oD l •azote est sous forme d•ammoniaque (NH 4),
1 •oxygene peut entrer en jeu et produire les reactions de nitrifi-cation.
Etape 1: nitrosomonas +
____
___.
N02
+ 2H + H 2o
nitrite (Eq. 2.2) Etape 2: nitrobacter NOJ nitrate (Eq. 2.3)Sous ces memes conditions aerobiques, une denitrification peut
egale-ment se produire:
bacteries matiere organique +
N03
(forme simple)
~ NOz + matieres organique oxidee (Eq. 2.4)
Et finalement:
matiere organique + NOz -4 matiere organique + N
2
T
(forme simple) (forme oxidee) (Eq. 2.5)
Le nitrite (NOz) peu volatile est done transforme en azote (N
2) qui se volatilisera rapidement.
L'importance des pertes d'azote par volatilisation varie grandement
selon les conditions d'entreposage. Une revue de litterature rea-lisee par Vanderholn (1977) sur le sujet, montre que les pertes
de 10
a
90%. Cependant, cette meme etude demontre que les pertesd'azote (N) n'excedent pas les 10% lorsque le fumier de bovins n'est
aere que sporadiquement de maniere
a
limiter les odeurs. Unentre-posage anaerobique des fumiers provoque des pertes d'azote (N)
pou-vant atteindre les 42% dans certains cas.
Le systeme d'agitation experimente consiste qu'en une agitation
spo-radique. On peut done facilement deduire que les pertes d'azotes
(N) dues
a
la pratique d1une telle technique se situent aux environs
3.0 BUT ET OBJECTIFS DU PROJET
Le but principal du present projet de recherche etait d'evaluer les
performances d'un systeme d'agitation pneumatique des fumiers. Un tel
systeme se compose principalement d'un reseau de buses uniformement
reparties au fond du reservoir et d'un compresseur pneumatique alim en-tant ces buses en air comprime.
Une telle evaluation peut etre faite selon deux approches. La premiere
est theorique: les notions et equations fondamentales de la mecanique
des fluides compressibles peuvent alors etre utilisees pour analyser
les performances de differents modeles de buses. La deuxieme approche
consiste en une etude experimentale des performances de differents
mo-deles de buses utilises dans divers types de fumier.
Etant donne la rarete des informations scientifiques relatives
a
ce sujet,1 'analyse experimentale empirique fut retenue.
Le but de cette etude experimentale etait de fournir des informations
relatives au rayon d'action des differentes buses utilisees dans deux
types de fumier distincts. Une evaluation des principales
4.0 SYSTEME DE BRASSAGE DES FUMIERS AVEC DE L'AIR COMPRIME
Le principe d'homogeneisation des fumiers semi-liquides avec de l'air
comprime consiste
a
introduire un certain volume d'air sous la masse de fumier entreposee dans un silo vertical pour provoquer le melange des elements contenus dans le silo.Silo
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4:
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-._o o - / 0D'O,oD.._ •oo~:~<> - - - - --' 6';-o:o'-- - -- -_ -_,••a .. o,~ -o· o'. - - - -/ o:.~-~·o.- -. J 46 0~ ' -~p· .• - - .... :Q·o'-_ :Q·o'-_ :Q·o'-_ :Q·o'-_ --"~•· oO'---B u s e _ / Compresseur
Figure 4.1.
SYSTEME
'DE
BRASSAGE DES FUMIERS
,
AVEC DE
~AIRCOMPRI
ME
Un reseau de buses specialement amenage au fond du reservoir assure une distribution uniforme du fluide agitateur. A l 'extremite de chaque tuyau est placee une buse fabriquee de fa~on
a maximiser le rayon d'action de
chaque sortie d'air. Le compresseur d'air utilise dans un tel cas seraitun compresseur
a
grand debit: 10 MCM (350 PCM) par buse pour une pression5.0 MATERIEL ET METHODE
5.1 Proc~dure exp~rimentale g~n~rale:
Les exp~riences se d~roulerent
a
la Ferme R~al&
R~jean Bessette,situ~e
a
St-Athanas d'Iberville.Figure 5.1. Ferme Real
&
Rejean Bessette,St-Athanas d'Iberville, Quebec
Dans cette etable
a
stabulations attachees se trouvaient cent vingtsvaches laitieres d'une moyenne de 500 kg (1100 lb), dix-huit veaux
de 150 kg (330 lb) et sept veaux de 100 kg (220 lb). Les animaux
prin-cipalement nourri d1
ensilage de fain et de mais, de moulee et
d'une faible quantite de fain. La quantite de litiere ajoutee
fut controlee lors des experiences.
Les essais se deroulerent dans un silo de beton arme de 7,3m (241 )
de hauteur X 6,1m (201
) de diametre (annexe G). Afin d'eviter
des renversements inderisables lors du brassage, une hauteur libre de 1,22m (41
) fut gardee. La capacite du reservoir, rempli au
ni-veau de 6,1m (201
) etait de 178m3 (39137 gallons).
Le piston
a
fumier fabrique par Machineries Iberville Ltee, deja en fonctionnement a la Ferme Real&
Rejean Bessette, a ete utilise pour acheminer le fumier au silo experimental. Un conduit auxiliaire a ete amenage a la sortie du systeme d'§vacuateur existant. Au moyen de guillotines hydrauliques , le fumier ainsi evacue etait achemine soit vers la fosse experimentale ou bien vers la lagune existante.Une passerelle de 1,2m (41
) de largeur, munie de rampes de securite
a ete disposee transversalement au-dessus du silo afin de permettre
a l 1experimentateur d1
observer le systeme de brassage en
fonctionne-ment et d1en recueillir differentes donnees techniques pertinentes.
Au mur du silo a ete amenage un hublot de 457mm X 457mm (1,5m X 1,5m). Son emplacement est indique sur le plan de l 1
annexe G.
Cette fenetre permettait d' observer le mouvement interne du fumier
lors du brassage.
Un compresseur a hel ice d1
une capacite maximale de 21 MCM (750 PCM) pour une pression de 8,6 bars (120 psi) a ete utilise pour alimen-ter les buses.
sions et caracteristiques apparaissent sur les plans
a
l 'annexe F.A 1 'exception de la buse #1, qui fut introduite par le dessus du
reservoir afin de .lui assurer une plus grande mobilite, les autres
buses ont ete fixees au fond du reservoir; voir l 'emplacement des
buses sur le plan de l 'annexe G.
Au cours des experiences, des photos et des films cinematographiques
ont ete pris de la passerelle d'observation et du hublot.
5.2 Procedure experimentale detaillee:
Ce syst~me d'agitation devait etre etudie dans deux types differents
de fumier ayant une consistance se situant entre les 10 et 20% de
M.S. Pour le premier type de fumier on ajouta- 1,0 kg de pail le hachee
par jour et par U.A. Ceci eta it equivalent
a
1 'ajout de 3,1 kg depaille hachee par 100 kg de fumier produit. Se referant
a
la figure2.2. le fumier originalement
a
13% M.S. devait atteindre un taux deM.S. de 15%. Pour le deuxi~me type de fumier, on devait ajouter 1,5
kg de paille hachee par jour et par U.A. (4,7 kg de paille hachee par
100 kg de fumier produit). D'apres la figure 2.2.) le fumier resultant
aurait dO etre
a
16,5% de M.S. Cependanta
cause de problemestechni-ques rencontres avec l 'evacuateur souterrain, seulement 1,1 kg de
pail-le hachee par jour et par U.A. (3,4 kg de paille hachee par 100 kg de
fumier produit) furent ajoutes; le fumier resultant aurait done dO contenir 15,6% de M.S.
5.2.1 Fumier #1:
Le remplissage du silo se fit du 17 juillet au 17 aoOt 1981,
Cinq modeles differents de buses ont ete experimentes
a
raison d'une buse par jour. Le brassage unitaire etait d'une duree de trois heures.L'ordre d'utilisation de ces buses fut comme le suivant:
ORDRE BUSE 1 # 2 2 # 5 3 # 3 4 # 4 5 # 2
&
# 3 combinees 6 # 1&
# 2 combineesLors des combinaisons, les deux buses ont ete essayees ensemble d'une part et de fa~on alternee d'autre part.
Le debit du compresseur a ete ajuste de maniere
a
maximiserla turbulence en surface tout en limitant les eclaboussements
indesirables.
Des echantil lons ont ete pris aux endroits indiques sur la
figure 5.2. Une puisette
a
echantillons avait etespeciale-ment con~ue et construite
a
cette fin. Un plan detaille de cette puisette, est fournia
l 'annexe E. Notons la presenced'une tige fixee au couvercle de la puisette afin de
facili-ter l 'echappement des bulbes d'air emprisonnees dans le go-belet lors du remplissage.
...
E
..._ :J <tw
>
z
a) Avant le prem1er brassage b) Apres chaque brassage
c) Apres les tests de segregation
A
8
c
0
0
0
2
0
3
0
0
'40
5
0
0
6L
,j__2
---l-2
-l.,J
(m)Fir,ure 5.2. ENDROITS DE SON DAGE
Un penetrometre maison fut con~u afin de mesurer le degre d'homogeneite du fumier brasse. Le principe d'un tel ins-trument consistait
a
mesure~ au moyen d'une balance suspen-due, la force requise pour enfoncer la puisette dans la masse semi-liquide.a) Avant chaque brassage
b) Apres chaque brassage
c) Apres les tests de segregation
Ces sondages furent effectues le long des colonnes A, B et C (fig. 5.2~, et de part et d1autre, de la passerelle. Ces lectures etaient prises
a
tous les O§Sm· (18 .. ).Des tests de segregation d1
une duree respective de 60 et
120 heures, ont ete realises. Ceux-ci consistaient
a
lais-ser la masse de fumier sans aucun brassage durant une
perio-de perio-de temps pre-perio-determinee et de mesurer le degre d 1
ho~o
gene1te apres le temps ecoule. Des sondages au penetrometre
accompagnes de prises d1
echantillons etaient effectues
a
lafin de chaque test.
Une courbe reliant le debit du compresseur en fonction de l 10uverture de la valve localisee
a
la sortie du compresseur,fut determinee pour chaque modele de buse etudie. Un debit-metre de la compagnie Western Meter Co. Ltd. (fig. ~.3.), fut utilise
a cette fin.
Figure 5.3. Debitmetre de la compagnie Western ~~eter Co. Ltd.
5.2.2 Fumier #2:
Le temps de remplissage du reservoir, pour le deuxi~me type
de fumier, ne fut que de dix jours etant donn~ la pres~nce
de 3,7m (121
) du premier fumier dans le reservoir lors du
debut du remplissage.
Pour ces essais, le pourcentage de M.S. estime passa de
16.5%
a
15.6% etant donne les problemes techniquesrencon-tres avec le systeme d1
evacuation.
Taus les types de buses ant ete mis
a
l 1essai. L1ordre d1
1 # 3 2 # 2 3 # 5 4 # 4 5 # 1 6 # 1 et # 3 combinees
Au lieu de donner un temps identique a chaque buse, on decida d•utiliser la buse #3 en premier et de brasser aussi longtemps que necessaire afin de tout homogeneiser le reservoir. Les autres buses ont ensuite ete utilisees et un brassage variant de 1
a
2 heures fut alors prevu. Parce que le %M.S. ne semblait pas etre une mesure signi-ficative de la consistance du fumier, on decida de ne plus utiliser cette methode pour mesurer le degre d•homogeneite du fumier entrepose. Des echantillons n•ont ete pris qu•au debut et a la fin de la deuxieme serie de tests. Ces echan-tillons furent pris vis-a-vis la colonne B aux niveaux 0, 1, 3 et 5 (fig. 5.2.).Des sondages au penetrometre ont ete effectues comme dans le cas du premier fumier.
Apres avoir essaye les buses avec une hauteur de 6m (201 ) ,
une autre serie d•essais fut effectuee a une hauteur de
3,7m (121 ) .
6.0 RESULTATS ET DISCUSSION
La teneur en matieres seches (M.S.) des deux types de fumier utilises lors des experiences, fut determinee par la methode d'assechement des echantillons au four (annexe B). Le premier fumier, auquel 1 kg de paille hachee par jour par U.A. fut ajoute eut en moyenne 12,8% de M.S. Pour le second fumier auquel 1,1 kg de paille hachee par jour par U.A. fut ajoute, le pourcentage de matieres seches atteignit les 12,9%.
Notons ~emierement que la teneur liquide des deux fumiers excede les
previsions theoriques. Il avait en effet ete prevu que les premier et deuxieme fumiers auraient une teneur de M.S. de 15 et 15,6% res-pectivement. L'un pourrait immediatement penser que 1 'apport des pre-cipitations serait la cause principale de cette faible teneur en matie-res seches. Cependant, il fut prouve,
a
partir des donnees meteorolo-giques (annexe C), que la dilution maximale duea
1 'apport des pr ecipi-tations n'excedait pas les 0,2% dans le cas des essais du mois d'aoOt.Une dilution de 1% necessiterait un excedent des precipitations estime
a
406mm (16""). Cette divergence entre les resultats experimentaux et les previsions theoriques ne peut etre attribuee qu'a 1 'apport des pre-cipitations.Cette difference entre les resultats souhaites et obtenus serait plu-tot attribuable au type d'alimentation du betail. En effet, le betail de la ferme etait nourri quasi totalement d'ensilage. Le fain, donne en faible quantite avant la traite, ne composait qu'une infime partie de la ration journaliere du betail.
Il fut note dans la procedure experimentale qu'il n'a pu etre possible d'ajouter les 1,5 kg de paille hachee par jour par U.A. a cause de pro-blemes techniques rencontres avec le piston. En effet, le piston
a
fu-mier n'etait pas la derniere version des pompes Iberville et semblaitavoir de la difficulte
a
evacuer des fumiers avec plus de 1,1 kg de paille hachee par jour par U.A. Pour palliera
cette situation, il fut tente d•introduire de la paille par le dessus du reservoir. Ce-pendant, la pail le n•etant pas imbibee de 1 •urine du fumier, il ne fut pas possible de la reintegrer au reste du melange.Finalement, les deux fumiers analyses possedaient sensiblement le meme % de matieres solides. Ceci ne veut cependant pas dire que les deux fumiers possedaient les memes caracteristiques physiques. En effet, Weil et Higgins (1975) mentionnent que le % M.S. ne represente pas adequatement les caracteristiques physiques des fumiers. A par-tir des essais effectues, il a ete demontre que la quantite de paille ajoutee est un parametre plus representatif des proprietes physiques du fumier.
En effet, il a ete observe que le fumier de la deuxieme serie d•essais avait une consistance plus epaisse dO au fait qu•une quantite superieu-re de paille (0,1 kg de paille hachee par jour par U.A.) avait ete ajou-tee au fumier produit.
A partir des deux series de tests effectuees,il fut demontre que le brassage des fumiers semi-liquides avec del •air comprime etait pos-sible. La comparaison ideale pour expliquer le fonctionnement d•un tel systeme serait celle d•une eruption volcanique. En effet, lorsqu'-un volume d1air est introduit au fond du reservoir, il se produit, en
surface, des echappements saccades de gros bouillons d•air. Le fait que ces eruptions soient discontinues a pour effet de creer des va-gues. Ceci facilitera consequemment la brisure de la couche solide flottant sur la partie liqu~de du fumier. Tout au long du brassage, le rayon d1action de la buse s•agrandira progressivement pour
Il fut tente d'expliquer physiquement le fonctionnement d'un tel
systeme de brassage. DO aux forces de flottabilite exercees sur
les bulles d'air introduites dans le fumier, celles-ci remonteront
\
\
\
\\
Figure 6.1. , MONTEE DE BULLES D' AIR'
... _/' I I\
\ \ ~ \ \ ~\
I
~
I
\
I
',
__
/
SYSTEME DE BRASSAGE EN FONCTIONNEMENT
\
\I
1
I ZONE SANS I ·' .Parce qu'il existe des forces de friction entre les bulles d'air en mouvement et les particules de fumier, une rotation directe sera alors creee, (fig.6.1.). Cette zone en mouvement turbulent introd~ira alors une rotation de la partie adjacente du fumier entrepose. Cette fois-ci,dO
a
la dissipation d'energie sous forme de chaleur, le mou-vement rotatif ainsi induit sera de moindre intensite que dans le cas de la rotation directe. Cette rotation est alors appelee ··rotation induite··. A cause de la dissipation d'energie grandissante avec l 'e-loignement de la buse, le fumier au-dela de la zone de rotation in-duite ne subira qu'un mouvement negligeable et peu efficace.Des mesures techniques furent prises tout au long du brassage. L'un des principaux crit~res d'evaluation Ju degre d'efficacite des buses fut de mesu-rer le pourcentage de la surface du fumier brasse lors de l 'essai de cha -que buse. En annexe D, nous retrouvons des croquis du comportement en surface de chaque buse a la fin du brassage. A partir de ces croquis a l 'echelle, la superficie brasseea pu etre mesuree a l 'aide d'un planime-tre electronique. Le tableau 6.1 nous donne ces valeurs mathematiques et l 'ordre d'efficacite de chaque buse.
BUSE # SB ( n)
s
% brasse ordre BUSE # SB(n) .SB(n) % brasse ordre B(n) X 100 d1 efficacite X 100 d1 efficacitE: SB(3) SB(3) m2 m2 (pi 2 ) (pi 2 ) 1 11o3 46 39 5* 11 1 2501 92 86 3** (122) (270) N CO 2 17o2 70 59 2 2 1705 64 60 4 (185) (188) 3 2407 100 85 1 3 2704 100 94 1 (266) (295) 4 1600 65 55 5 4 25.2 92 86 2 (172) (271) 16.4 15.6 5 (177) 66 56 3 5 (168) 57 53 5 1&
2 (251) 23.3 94 80 -11 1&
3 29o2 107 100 (314) 29.2 2&
3 118 100 (314)experimentales obtenues, la buse #3 donna les meilleurs re
ce, pour les deux series de tests. Plus de 94% du reservoir a pu
§tre brasse lors de la deuxi~me serie de tests. Il fut de plus note que cette buse produisait beaucoup de vagues en surface lorsqu•elle
etait alimentee avec un debit d1
ai r suffisant. Le forme de la buse
#3 semblait favoriser un effet de rotation du fumier dans un plan ho
-rizontal . Ceci favorisait done une augmentation de la turbulence en
surface et consequemment une brisure rapide de la croOte devant §tre
reintegree au reste du melange.
La buse #1 a ete introduite par le dessus du reservoir afin de lui
assurer une plus grande mobilite. Ce jet etait localise
a
1,5m (5•) du mur du silo et oriente parallelement au mur adjacent. Cettelo-calisation ~ proximite du mur du silo favorisait un echappement du
volume d1
air le long de ce dernier. Ceci reduisit considerablement le rayon d'action de la buse.
Parce que la zone de rotation directe de cette buse se trouvait
a
proxi-mite du hublot, il fut possible d•observer le comportement interne du fumier en brassage. Se trouvant ~ la limite externe de la zone de ro-tation directe, il fut observe que les particules de fumier descendaient verticalementa
des vitesses atteignant les 0,7m/minute (2,31/minute). Notons que ce mouvement etait continu.
Afin de mieux observer le mouvement du fumier en zone de rotation di-recte, la buse #1 fut introduite face au hublot et au fond du reservoir. o•enormesbulles d'air se frapperent contre la vitre du hublot pour en-suite remonter rapidement
a
la surface. Avec chaque bulle d'air etaitdeplace un volume considerable de fumier.
Un autre fait pourrait demontrer 1 'effi cacite du syst~me de brassage. Un baton de 0,9m (3') de longueur fut accidentellement echappe dans le fumier
lors du brassage. Instantannement,il fut englouti dans la masse en mouvement. En moins d1
une heure, ce m~me baton remonta quatre fois
a
la surface et jamais au m~me endroit. Une fois, on le retrouvam~me
a
la limite de la zone de rotation directe.Lors de la deuxieme serie de tests, la buse #1 a ete introduite sur le m~me cote de la passerelle
a
2,75m (91) du mur adjacent. Plus de
86% du reservoir a pO ~tre brasse avec cette buse comparativement
a
39% lors des premiers essais. Il faut aussi noter qu~ 1 1
0rientation
du jet, dans ce cas, etait tres variable, reduisant ainsi l 1effet de
rotation horizontale et consequemment le rayon d1
action de labuse.
Quoiqu1il en soit,
a
partir des observations obtenues avec les buses#1 et #3, il est plausible de recommander 1 1
Utilisation. de telles
bu-ses moyennant qu 1
elles soient toutes orientees parallelement au mur
adjacent. De telles buses favoriseraient une rotation
a
la foisho-rizontale et verticale.
Les buses #2 et #5 ne brasserent au maximum que 60% du reservoir. La raison principale de ce faible rayon d1
action est 1 1
absence de rotation
dans un plan horizontal. La buse #5 favoriserait l 1
accumulation de paille en forme de beigne autour de son rayon d1
action, dissipant
ainsi 1 1impact des vagues creees en surface. Creant des
eclabousse-ments considerables, ces buses de fabrication compliquee, ne sont pas recommandees.
Quant
a
la buse #4, il a divergence dans les resultats obtenus. Dans le premier type de fumier, elle ne brassa que 55% du reservoir alors que 86% du reservoir fut brasse lors de la deuxieme serie d1essais. Cependant, comme elle ne favorise pas une rotation dans un plan ho-rizontal et qu 1
elle a cree des eclaboussements, cette buse ne peut
prevu d'ejecter 1 'air comprime de mani~re sporadique de
fa~on a eliminer la formation d'une cheminee d'air; laquelle au-t'JIL LUIIsiJOI'LlUiellll!IIL reuuiL l'efliLLlL ile ue lu !Juse. Le~enuanL,
etant donne que 1 'ejection des bulles d'air en surface etait
spo-radique, c'est-a-dire similaire a une eruption volcanique, il fut observe qu'il n'etait pas necessaire de pratiquer une telle
techni-que.
Au cours de tests de pre-homogeneisation, il fut observe que les fumiers
de bovins laitiers segregationnent lorsqu'ils sont entreposes dans des
aires e~anches pour une longue periode (fig. 6.2.).
Des tests de segregation furent effectues avec le premier type de
fu-mi ers; l 'un etant d 'une duree de soi xante neures et l 'autre etant de
cent vingts heures~ Aucune segregation ne peut etre demontreP. ~ r~rtir de ces tests.
A cause de cette vitesse de segregation relativement lente, il fut tres difficile de relier l'efficacite des buses avec les resultats obtenus avec le penetrometre. Ces mesures nous permirent cependant de tracer les profils de segregation ci-haut mentionnes, de verifier la vitesse de segregation du fumier et finalement de detecter la presence de pa-quets dans la masse de fumier homogeneisee.
Une etude du debit d'air necessaire au bon fonctionnement de chaque buse fut effectuee. Deux mesures furent prises:
Debit minimal necessaire pour qu'il y ait bouillonnement en surface;
Debit optimal maximisant l 'homoqeneisation Pt minis~nt lAs ~cl2housse~ents. Ces mesures apparaissent a la fiqure 6.3.
varier vraisemblablement d'une buse
a
1 'autre. Utilisant les buses #1 ou #3, un debit d'environ 10 MCM (350 PCM) par buse seraitFI<Jure 6.2 C route [ ___ _ _ /
I
j
I
-
3 ooV--
-"600
-
T
2600 2596 - ~~.
--- ~ -_j
--- - - . - - -- - . --- --·- : ·~-- ~--~--
-
-
-====~=-=--_:__-:-
-
.
_
:
_
·
-FUMIER # I S T : I 2 . 8 °/0 Echelle 1= 100Profil de pre- homogen,isotion
~ l:S:l
D
fE3 ~ Croute Dlfficile Facile10 9 8 ~ 7 u ~ 1- 6 -CD w 0 5 4 3 2 Buse # Figure 6.3 :'l·~-.... __ ... : ... ' t ·. ; ~ ~: ·. ·. -,,:. , .. "I ~' ' • . : .: / ~ . 0 '·.~ ~ • •• ,. : .·,.· .. '. ·. .... · ... ·, :• •, I·, .. • • o o ~ .:·,_.:_-::.: , J• . • • • • .... , ... ... • .. •,. : I':. . -' .. ... '•. ·.: ·-... .·.:..: ·.· -~::.\>_:: . , . ... .,_,. ••• •• . " ·: 0 ::----: -;:>:: ~ ·.· '.·:. ·. ._,· ... ·, ·.
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. . ·:: :_:".~: ·~: . .. ... , .•....
·> .-.:·. ·. ·. · .. : . ) ... : . ··. , ·, ... : ;_. .: ;_ '.t 3Debits d' air requis pour chaque
. . . ': : ·, I • • • o .. . ... · . . .... .·. ,· , 0 J •• , ... ·' . ~ :· . . · . 4 buse ·~ .. , .. . .. ... . , . " . . :· .. .. · ·~ , • 0 ... ··. . -. J • I ' • • o I o . . . ,· .,··. .. .. , • ~· • I . .. ' . ·. 5 350 300 w 250 :i ~ u Q.. 200 1- -CD w 0 150 lOO 50
1 2
Independamment du type de buse en fonctionnement et de l 'ouverture de
la valve P
2 etait de 59kPA (8,6 psi) et P1 etait de 758 kPA (110 psi).
Cette pression de 59 KPA (8,6 psi ) est equivalente
a
la pression stati-que due
a
1 • accumulation en hauteur du fumi er entrepose.Il fut mentionne qu'un probleme d'eclaboussements fut rencontre lors
des experiences. Cependant, il faudrait noter que ces eclaboussements
sont attribuables ~ l 'injection d'un debit excessif d'air sous la masse
de fumier. Uti lisant des debits dans les limites exposees sur la figure
6.3. , les eclaboussements ne devraient pas representer de problemes
serieux. De plus, dans le cas d'une application reelle, la distance
moyenne entre les buses et le mur du silo ser~ plus grande et le danger
d'eclaboussements sera reduit.
Des essais avec une accumulation de fumier de 3,7m (12') de hauteur
de-montrerent qu'un tel systeme conserve ses performances dans de telles
conditions pour les buses #1 et #3. Cependant, dans le cas des autres
7.0 EXEMPLE DAPPLICATION-REELLE
Dans le cadre d1
une application reelle, le secret d1un bon brassage serait
ce l u i de l 1
agencement du sys teme de buses utili se. Prenons l 1
exemp le d 1
une
ferme laitiere ayant le troupeau decrit sur le tableau 7.1.
7.1 Dimensions du reservoir:
Au fumier des vaches laitieres attachees sera ajoute 1,2 kg de paille hachee par jour et par U.A. D1
apres le tableau 7.1, on obtient un volume quotidien de fumier produit de 5158 l; assumant que le volu-me de litiere ajoute peut etre divise par deux etant donne sa
pro-prite d'obsorption des liquides, ref. (6) et assumant un surplus
des precipitations equivalent
a
170mm (6,7""), (Fortier, 1980), le volume annuel total de fumiera
entreposer sera de:. - / (5158 1 + 1360 )1) 365 +!I X(10,7)2 X 170 = 2190 m3 (773401 )3 2 Un reservoir de 21,4m (701 ) de diametre par 7,2m (24' ) de hauteur
vaches laitieres tau res (15-24 mois) veaux (3-6 mois) veaux (0-3 mois) * (Anon. , 1980 a) kg 545 500 150 100 1.09 1.00 0.30 0.20 1 I jour 45.3 21.2 7. 1 5.4 100 25 10 5 TOTAL: U.A. 109 25 3.0 1.0 138.0 1/jour 4530 530 71 27 5158 w -...!
7.2 Agencement des buses:
Un agencement des buses pour un tel reservoir est alors propose,
( fig. 7.1.). Dans ce cas, le cultivateur utilisera la buse #3 ou
la buse #1. Suite aux experiences en fosse experimentale, il fut
demontre que les buses pouvaient brasser un reservoir de 6,1 (20')
de diametre. Le rayon d'action des buses dans ce cas reel est
as-sume a 6,lm(20'). Notons qu'a cause de la proximite des murs dans
la fosse experimentale, le rayon d'action des buses a pu etre
re-duit et qu'au fait il peut exceder les 6,lm (20' ). Notons que
cer-tains endroits du reservoir ne sont pas couverts par le rayon
d'ac-tion des buses. Cependant, ce design assume qu'un mouvement
rota-tit dans un plan horizontal sera cree. Les 1lots de croOte non
bras-ses atteindront done le rayon d'action des buses adjacentes et
se-rant reintegres
a
la masse de fumier.Le compresseur utilise sera d'une capacite d'environ 45 MCM (1600
Chevauchements des rayons d'oction
D
Zone non couverte po le ra yan d 'act ion de la buseCompresseur + controle
Figure 6.2 Dispositio des bus s dons un
La technique de brassage serait comme suit:
a) Location d'un compresseur de 45 MCM (1600 PCM) pour une journee;
b) Brassage continu d'une duree de 2,5 heures avec les buses
G, A, C, E et I ;
c) Brassage continu d'une duree de 2,5 heures avec les buses
H, B, D, F et J;
d) Brassage aux endroits non brasses avec les buses appropriees
8.1 Regie liquide:
Dans le cas dlune regie liquide, le fumier produit est dilue avec uncertain volume d1
eau. Il est ensuite evacue
a
l 1aide d1
un eva-cuateur souterrain dans un reservoir. Lors de l 1
epandage, un
agi-tateur recirculateur brasse le contenu du reservoir. Cette meme
pompe achemine le fumier liquide
a
l 1epandeur liquide qui viderason contenu sur le champ.
Il fut calcule que le volume annuel total de fumier et de litiere
produit par la ferme pilote etait de 2129 m3
• Selon Fortier et al. (1981)., un fumier auquel 1,2 kg de pail le hachee par
jour et par U.A. fut ajoute aura un pourcentage de M.S. equivalent
a
14,2%. 01apres le tableau 2 2 , une quantite d1
eau equivalente
au 3/4 du volume de fumier et de litiere produit devra etre ajoutee afin d1obtenir une teneur liquide de 92%. Dans un tel cas:
VR = V X 1,75
VR = Volume du reservoir
V = Volume de fumier et de litiere produit
Un reservoir d1
une capacite de 3726 m3 (131 582 ft3
) , est alors
requis. Les dimensions de ce reservoir seront de 3,7m (12 1
) de
hauteur X 36m(1181
) de diametre.
Une estimation des coats de chacune des composantes est exposee au
tableau 8.1 g De cette analyse economique, il est demontre que
cette alternative entrainera des deficits annuels d1
operation de
,
ITEM (OUT TOTAL
1. Evacuateur souterrain avec $10 000.00
24m (791
) de tuyau. Ref. (14)
2. Excavation pour 1 1
evacuateur 400.00
et cabanon. Ref. ( 14 )
3. Cabanon abritant 1 •evacuateur 1 300.00
( 3. 6m X 3. 6m) . Ref. ( 14 )
4. CoOt de 11installation elec- 450.00 trique. Ref. ( 14) Fosse
a
fumier 36m (118 1 )0
39 000.00 X 3.7m (121 ) de hauteur 6. Epandeur V 2400 de Martin 8 403.00 I capacite de 9085 l (2400 USG) 7. Agitateur propulseur-recirculateur 5 500.003. CoOt d1agitation
@ $29.40/heure X 6 heures. Ref. (19) ). CoOt de l 1epandage @ $29.40/heure X 420 voyages X 0.5 heure/voya-ge. Ref. (19) C.R.F. CRF 10_10%= 0.1627 CRF 10-lO%= 0.1627 CRF 20_10%= 0.1175 CRF 10_10%= 0.1627 CRF20_ 10%= 0.1175 CRF 10_10%= 0.1627 CRF 10_10%= 0.1627
COUT ANNUEL TOTAL:
2129 m3 de fumier @ $6.50/m3 REVENUS:
REVENU NET TOTAL:
aleur obtenue de M. Andre Gaudette, agronome.
bleur fertilisante deN, P, K prise en
consi-eration seulement. GOUT ANNUEL $1 627.00 65.08 152.75 73.22 4 582.00 1 367.00 894.85 176.40 6 174.00 $15 112.30 18 838.50 -$ 1 273.80 -$ 0.60jm3 de fumier produit
Le fumier semi-liquide produit par la ferme est achemine au
re-servoir au moyen d'un evacuateur souterrain. Lors de l 'epandage,
cette masse semi-liquide est brassee avec le systeme pneumatique
experimente et ~vacue ~ l 'aide d'une vis d'Archimede. La masse
semi-liquide est alors acheminee 8 l ·~pandeur semi-liquide paur
etre ensuite epandue sur le champ.
Le volume du reservoir choisi devra permettre d'entreposer le
volu-me annuel de litiere et de fumier produit tout en gardant une
hau-teur libre de 1,22m (4') pour eviter les eclaboussements lors du
brassage. Pour la ferme pilote etudiee, un reservoir,de 21,4m
(70') de diametre X 7,3m (24') de hauteur est choisi.
Une analyse economique de chacune des composantes de l 'option
(tableau 8.2~ demontre que ce systeme operera avec des deficits
an-nuels de $288.74. Cependant, il serait important de tenir compte
du fait que plus de $8 425.00 de frais speciaux ont dus etre a
d-ditionnes 8 la facture etant donne qu'il s'agissait d'une
nouveau-te et que les techniques de construction d'une telle fosse n'etaient
pas encore completement developpees. Lorsque les contracteurs
au-ront adapte leur technique de construction, le coOt net de la fosse
pourra etre reduit de $8 425.00.
Le cultivateur ayant choisi une telle alternative tirera alors des
profits annuels de $701.20 ($0.33/m3
) comparativement ~des deficits
de $1 274.30 ($0.60/m3
ITEM
Evacuateur souterrain avec
24m (79') de tuyau Ref.(14)
Excavation pour l 'evacuateur
et cabanon. Ref. (14 )
,. Cabanon abri ant l • evacua teur
· ( 3. 6m X 3. 6m) . Ref. ( 14 )
CoOt de l'installation
elec-trique. Ref. (14) Fosse
a
fumier de 21.4m (70') 0 X 7.3m (24') de hauteur Epandeur (Scavanger S 1678) capaci te de 8528 1 ( 2253 US Ga 1 ) Tuyaux de PVC + jonctions (a contrat) ,. Buses d'acier inoxidable$10.00 l'unite (a contrat)
1 Location d'un compreseur
8 heures @ $44.90/heure
+ $200.00 de transport.
Ref. (19 )
CoOt d'une vis
a
fumierpour 1 'evacuateur
CoOt de l'epandage @ $29.40/hre
X 256 voyages X 0.5hre/voyage Ref. (19) COUT TOTAL $10 000.00 400.00 1 300.00 450.00 43 439.00 12 586.75 2 000.00 100.00 3 000.00
COUT ANNUEL TOTAL:
C.R.F. COUT ANNUEL CRF 10_10%= 0.1627 $1 627.00 CRF 10_10%= 0.1627 65.08 CRF 20_10%= 0.1175 152.75 CRF 10_10%= 0.1627 73.22 CRF 20_10%= 0.1175 5 104.08 CRF 10_10%= 0.1627 2 047.86 CRF 20_10%= 0.1175 235.00 CRF 20_10%= 0.1175 11.75 559.20 CRF 10_10%= 0.1627 488.10 3 763.20 $14 127.24
REVENUS:
2129 m3 de fumier @ $6.50/m3*
REVENU NET TOTAL:
Valeur obtenue de M. Andre Gaudette, agronome.
Valeur fertilisante deN, P, K prise en consideration seulement.
+ $13 838.50
288.74
- $0.14/m3 de
fumier produit
9.0 CONCLUSION
Advenant que ce systeme d'agitation des fumiers semi-liquides (10-20%
M.S.) demontre des performances similaires dans un fumier entrepose durant une periode excedant les 200 jours, on pourra conclure que ce nouveau procede d'agitation repondra aux vrais besoins des cultivateurs. Ne necessitant aucune dilution du fumier, cette nouvelle technique
eli-minera toutes les pertes de temps et d'energie reliees au transport
inu-tile d'un volume d'eau n'ayant aucune valeur nutritive.
L'analyse economique a demontre que ce systeme, incorpore
a
une reg1esemi-liquide des fumiers, pourra devenir economiquement rentable lorsque
les techniques de construction deviendront adaptees aux caracteristiques
des reservoirs ainsi requis. Le fait de preferer une option semi-liquide
des fumiers
a
celle d'une regie entierement liquide, entrainera aupres descultivateurs la realisation de profits supplementaires de 1 'ordre de $0.93
la tonne metrique de fumier produit.
Notons finalement que les cultivateurs, ayant
a
leur disposition unesolu-tion rentable aux problemes d'agitation du fumier de bovins, accepteront
d'entreposer leur residus agricoles dans des reservoirs etanches. L'une
10.0 RECHERCHE ULTERIEURE RECOMMANDEE
Dans le cadre du present projet de recherche, une analyse empirique fut
envisagee. Il fut done possible de determiner le modele de buse donnant
les meilleurs resultats pour le type de fumier etudie. Diverses donnees techniques pertinentes ont alors ete obtenues. Cette forme de buse etant
choisie, il serait bon de specialiser son design afin de maximiser son
efficacite.
Pour ce faire, il est suggere d'effectuer une etude analytique relative
a
ce sujet. Ce travail pourrait s'effectuer en laboratoirea
partirde modeles de simulation. Certaines transformations mineures pourraient
ainsi etre apportees
a
la forme de la buse etudiee. Des equationsmathe-matiques decrivant le rayon d'action de la buse en fonction du type de
fumier brasse, du debit et de la pression de l 'air alimentant la buse
seraient alors deduites. Il serait done possible de predire les
per-formances du systeme pour une grande variete de fumiers semi-liquides de consistances variables.
Les fumiers utilises n'etaient vieux que d'un mois environ. En realite, le fumier est entrepose pour une periode d'au moins 200 jours. Il semble done pertinent de verifier les resultats obtenus dans un reservoir reel oO le fumier serait entrepose pour une periode excedant les 200 jours; cette seconde phase du projet est actuellement en cours de realisation.
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